如何提高卷煙在超高速包裝機上的適應(yīng)性

  在我公司某天的早班會上,品管科通報了制造中心卷煙包裝車間“黃金葉金滿堂”小盒的生產(chǎn)情況:“白班鄭州制造中心ZB48超高速包裝機因包裝裝潢質(zhì)量問題停機五次;中班鄭州制造中心ZB48超高速包裝機因包裝裝潢質(zhì)量問題停機四次”。大家紛紛展開討論,“包裝機有問題嗎?”“卷煙包裝的摩擦系數(shù)檢測正常嗎?”“壓痕線有問題嗎?”“品檢工作按要求做到位了嗎?”。在討論無果的情況下,領(lǐng)導(dǎo)提出,由品管科牽頭成立檢查小組,各部門協(xié)調(diào)配合,深入生產(chǎn)現(xiàn)場查找原因,盡快解決問題。同時,經(jīng)討論還提出了《 ZB48超高速包裝機包裝適應(yīng)性研究》,組建專門技術(shù)團隊,制定了ZB48超高速包裝機的改進措施和方案,以提高其適應(yīng)性。

  查找問題根源

  經(jīng)過24小時的現(xiàn)場跟蹤和檢測,小組成員發(fā)現(xiàn)了卷煙包裝裝潢質(zhì)量存在以下問題。

  (1)卷煙包裝摩擦系數(shù)的現(xiàn)場檢測數(shù)值與成品出廠檢測數(shù)值不一致。

  (2)壓痕線參數(shù)檢測數(shù)值不穩(wěn)定。

  針對上述兩個問題,小組成員查閱了大量資料,對問題產(chǎn)生的原因分析總結(jié)如下。

  (1)卷煙包裝摩擦系數(shù)的穩(wěn)定性和一致性主要取決于上光工藝。然而,光油的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度會隨著環(huán)境溫濕度的變化而發(fā)生改變,進而會引起卷煙包裝的摩擦系數(shù)發(fā)生變化。而且,在卷煙包裝上光過程中,光油的流平性也會因其本身的觸變性與屈服值而不穩(wěn)定,從而引起摩擦系數(shù)發(fā)生變化。

  (2)通常情況下,由于卷煙包裝的壓痕線檢測是破壞性檢測,因此只能依靠抽樣檢測,如果在此過程中模切機的壓力出現(xiàn)不穩(wěn)定,那么最終卷煙包裝壓痕線的檢測數(shù)值就會產(chǎn)生波動。而造成模切機壓力不穩(wěn)定的原因有多種,比如模切補壓方式不合適,隨著模切機運行時間的推移、設(shè)備溫度的上升,墊版紙容易出現(xiàn)錯位或破損的現(xiàn)象,這是導(dǎo)致模切版壓痕鋼線高度參數(shù)異常的直接原因。

  探尋解決方案

  針對生產(chǎn)現(xiàn)場找出的原因以及問題分析,小組成員進行了頭腦風(fēng)暴式討論,最終敲定了解決方案,具體做法歸納如下。

  (1)邀請油墨供應(yīng)商參與進來,對光油的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度特性進行了改進,使其Tg值達到卷煙包裝生產(chǎn)車間環(huán)境溫濕度的適應(yīng)要求。

  (2)將卷煙包裝上機包裝前的檢測環(huán)境與卷煙包裝車間設(shè)為一致。

  (3)采用標桿法對卷煙包裝的摩擦系數(shù)、壓痕線參數(shù)檢測數(shù)值進行重新設(shè)定,同時通過實驗確定光油的黏度參數(shù)。

  (4)為解決光油的觸變性與屈服值對其流平性的影響,在印刷機上增加了光油加溫循環(huán)裝置。

  (5)調(diào)整模切工序,即在模切刀版的背面粘貼模切膠片,在模切膠片相應(yīng)的痕線或刀線上粘貼墊版紙,使模切線切透、壓痕線達標,并實時監(jiān)控模切機運行過程中模切壓力的變化情況。

  試生產(chǎn)大獲全勝

  根據(jù)上述解決方案,小組成員對相應(yīng)設(shè)備、工藝做了相應(yīng)的調(diào)整,前后共歷經(jīng)近一個月時間,接下來是接受試生產(chǎn)的檢驗了。等待是漫長的,收獲是喜悅的。當小組成員現(xiàn)場看著卷煙包裝在ZB48超高速包裝機的“跑道”上無比順暢地運行時,1小時、2小時、4小時……包裝機運行平穩(wěn),沒有出現(xiàn)停機現(xiàn)象,我們緊張的心情得以緩解,喜悅的淚水盈眶而出。

  拖著疲憊的身體凌晨3點回到家,我多想倒頭便睡,但使命感與責(zé)任感讓我不敢合眼,我需要記住這寶貴的一天,給自己增添精神動力,并在青燈孤影下做好下步戰(zhàn)斗準備。

  (1)收集匯總近一個月來現(xiàn)場跟蹤ZB48超高速包裝機的數(shù)據(jù)信息,并針對ZB48超高速包裝機建立新的數(shù)據(jù)庫。

  (2)結(jié)合現(xiàn)場跟蹤情況,編制ZB48超高速包裝機適應(yīng)性工作流程和標準。

  (3)結(jié)合現(xiàn)場跟蹤情況編制模切機補壓培訓(xùn)PPT課件。

  (4)更新固化摩擦系數(shù)、壓痕線參數(shù)標準。

  (5)完善質(zhì)量控制課題—《提高黃金葉金滿堂小盒裝潢ZB48包裝機上機適用性》的內(nèi)容,以備參加2016年中國質(zhì)量協(xié)會QC課題總結(jié)與發(fā)布會。

  精益求精

  為持續(xù)推動公司提出的精益管理工作,小組成員針對《ZB48超高速包裝機包裝適應(yīng)性研究》這一課題再次展開激烈的頭腦風(fēng)暴,從&ldquo上海印刷廠;人、機、料、法、環(huán)、測”這六個方面入手,圍繞如何降低生產(chǎn)成本展開討論。

  百舸爭流,奮楫者先。小組成員決定從減少光油消耗入手,對上光工藝進行改進。改進前的狀態(tài)為:

  (1)印刷機使用的網(wǎng)紋輥光油涂布量為9g/m2。

  (2)網(wǎng)紋輥使用過程中需要定期清理,而清洗所用化學(xué)清洗劑或多或少會對網(wǎng)穴產(chǎn)生一定的侵蝕,造成網(wǎng)穴受損。

  (3)網(wǎng)紋輥使用過程中網(wǎng)穴會發(fā)生正常磨損,隨著網(wǎng)紋輥使用時間的推移,網(wǎng)穴會變小、變淺。

  經(jīng)討論,考慮到工藝改進經(jīng)費問題,小組成員決定使用涂布量為8g/m2網(wǎng)紋輥替代涂布量為9g/m2的網(wǎng)紋輥,采用方差分析的方法進行效果檢查,同時也進行了相關(guān)實驗,實驗結(jié)果總結(jié)如下。

  (1)使用涂布量為9g/m2的網(wǎng)紋輥與涂布量為8g/m2的網(wǎng)紋輥印刷光油,卷煙包裝摩擦系數(shù)檢測數(shù)值無顯著差異。

  (2)使用涂布量為8g/m2的網(wǎng)紋輥可節(jié)約11%的光油涂布量。 

  (3)在ZB48高速包裝機上進行試驗驗證,包裝速度不受任何影響,效果非常好。

  回想這一個多月來緊張而富有挑戰(zhàn)性的工作,我不僅學(xué)到了寶貴的實踐經(jīng)驗,個人能力得以提升,也體驗到了團隊合作的力量,還收獲了意外的驚喜—節(jié)約11%的光油成本。

  “路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。遇到問題不可怕,只要我們精誠合作,勇敢面對,拿出滾石上山的精神和勇氣,以二次創(chuàng)業(yè)的激情去工作,所有的困難都能克服,所有的問題都能解決。

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